張淑軍:努力工作給我?guī)沓删透泻涂鞓?/b>


時(shí)間:2014-08-29





在遼寧省大連橡膠塑料機(jī)械股份有限公司機(jī)加事業(yè)部10米磨床高高的腳踏板上,每天都能看到一個(gè)忙碌的身影,他就是大連市勞動(dòng)模范,長軸一班的年輕人張淑軍。

  2009年,大橡塑公司惟一一臺(tái)高精度定制機(jī)床被分派到了他的“麾下”,他憑著自學(xué)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),大膽摸索機(jī)床性能和加工方法,在短短一個(gè)月時(shí)間里,就嫻熟掌握了這臺(tái)機(jī)床的各種性能和加工要領(lǐng)。

  大橡塑公司大型國產(chǎn)化攻關(guān)項(xiàng)目———20萬噸級(jí)大型擠壓造粒機(jī)組的大型核心件“芯軸”的磨削加工,為新產(chǎn)品的研制開發(fā)提出了新的課題。芯軸長度10米多,超出機(jī)床加工行程,無法按正常的加工方式加工,加上高硬度材料,是他從事磨削工作以來最難加工的工件。如果不能完成加工,只有靠外協(xié)加工。外協(xié)加工,企業(yè)不僅要付出高額的加工成本,而且質(zhì)量也難以保證。在巨大的責(zé)任和壓力面前,他連續(xù)兩天工作15小時(shí),和技術(shù)人員一起制定出一套大膽的加工方案,采用延長床身,對(duì)接磨削的方法加工芯軸。這種加工方法的難度在于對(duì)接磨削的精度誤差很大,對(duì)接不好,工件直接廢掉,有很大的加工風(fēng)險(xiǎn),對(duì)接誤差只能手動(dòng)機(jī)床慢慢消除,用機(jī)床先進(jìn)系統(tǒng)去彌補(bǔ)其它誤差。五天的艱苦努力,終于順利完成了首件芯軸的加工任務(wù),經(jīng)檢驗(yàn),各項(xiàng)精度要求全部合格,比國外產(chǎn)品的芯軸精度還要好。

  最讓人佩服的是,張淑軍有一股面對(duì)困難的勇氣、鉆勁兒和韌勁兒。新產(chǎn)品丁基膠大型螺桿加工要求精度高,加工工裝也沒有,加工技術(shù)是空白。面對(duì)這塊“硬骨頭”,張淑軍每天下班一回到家就上網(wǎng)查找資料,仔細(xì)看圖,一遍遍細(xì)心觀看相關(guān)的加工視頻,自己設(shè)計(jì)工裝。通過近一年的努力,經(jīng)過反復(fù)改進(jìn)和實(shí)踐終于完善了丁基膠大型螺桿的加工方案,這個(gè)方案被公司收錄到產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)程內(nèi)。同時(shí)被收錄的還有張淑軍制定的密煉機(jī)轉(zhuǎn)子的加工方案、擠出壓片機(jī)大螺桿的加工方案、芯軸加工方案等共七項(xiàng)加工方案。到目前,大橡塑公司生產(chǎn)了多臺(tái)造粒機(jī)組,僅芯軸一項(xiàng)的加工費(fèi)用,就節(jié)約資金上百萬元,加工效率提高了20%。近幾年,他設(shè)計(jì)的工裝及改進(jìn)的加工工藝達(dá)20余項(xiàng)。

  當(dāng)少數(shù)員工面對(duì)外部的誘惑,產(chǎn)生了離開企業(yè)的想法時(shí),張淑軍卻說:“我的成績離不開大橡塑這塊熱土,是大橡塑給了我展示自我的平臺(tái),在這里工作有成就感和快樂感?!彼脤?duì)崗位的激情詮釋青春的錚錚誓言,懷著感恩企業(yè)的心,學(xué)習(xí)新知識(shí),鉆研新技能,在平凡的崗位上綻放著青春的花蕾。 (王振平李君)

來源:中國工業(yè)報(bào)



  版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

熱點(diǎn)視頻

第六屆中國報(bào)業(yè)黨建工作座談會(huì)(1) 第六屆中國報(bào)業(yè)黨建工作座談會(huì)(1)

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)輿情

特色小鎮(zhèn)