本報訊(特約記者 茍愛仙 通訊員 王博祺)6月21日,高活性CO變換制氫催化劑工藝條件研究與1000小時穩(wěn)定性評價試驗(yàn)在中國石油石油化工研究院大慶化工研究中心獲得成功,催化劑各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到合同指標(biāo)要求,這標(biāo)志著我國高性能制氫催化劑研發(fā)邁上新臺階。
科研人員告訴記者,采用高活性CO變換制氫催化劑可以提高CO轉(zhuǎn)化率、降低催化劑使用量、增加氫氣產(chǎn)量、降低能耗,將為我國工況較復(fù)雜的合成氨裝置和制氫裝置降低能耗、提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮重要作用,并對石油煉廠制氫裝置的擴(kuò)能增產(chǎn)具重要意義。
1000小時穩(wěn)定性試驗(yàn)結(jié)果表明:高活性CO變換制氫催化劑具有良好的原料適應(yīng)性、低溫、高活性、高穩(wěn)定性的特點(diǎn),技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類催化劑領(lǐng)先水平。與傳統(tǒng)銅鋅鋁系催化劑相比,該催化劑通過引入新型助劑,提高了催化劑的活性和穩(wěn)定性,并可滿足高濃度CO的轉(zhuǎn)化要求。穩(wěn)定性試驗(yàn)的順利完成確定了催化劑的最佳工藝條件,為該催化劑放大制備提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并為催化劑的工業(yè)應(yīng)用提供了良好條件。
據(jù)介紹,煉廠氫氣主要用作汽柴油加氫以提高油品質(zhì)量,隨著原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢的加劇及對油品質(zhì)量升級不斷提高的要求,加氫處理的汽柴油比例不斷提高,提高氫氣產(chǎn)量、降低能耗成為制氫工藝面臨的主要問題。目前蒸汽重整工藝是煉廠的主要制氫技術(shù),其技術(shù)核心是催化劑。
為了在制氫新技術(shù)及高性能制氫催化劑的研究上有所突破,2011年7月,中國石油啟動了碳一化工技術(shù)研究開發(fā)項目。石化院大慶化工研究中心與福州大學(xué)合作,針對現(xiàn)有鐵鉻變換催化劑起活溫度高、CO轉(zhuǎn)化率低、蒸汽消耗量大、含有致癌組分等問題,經(jīng)過積極探索和創(chuàng)新,開發(fā)出了低溫高活性、高穩(wěn)定性CO變換制氫催化劑,并建立了一套催化劑評價裝置。通過該裝置考察了反應(yīng)溫度、壓力、空速、汽氣比對催化劑活性和穩(wěn)定性影響,完成了工藝條件優(yōu)化及催化劑1000小時的穩(wěn)定性評價試驗(yàn)。
來源:中國化工報
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