7月9日,經(jīng)過連續(xù)兩個(gè)月的液態(tài)出廠分析測算,長嶺煉化公司硫黃生產(chǎn)能耗降低50%。
近年來,長煉二氧化硫轉(zhuǎn)化率超過99.5%,工業(yè)硫黃產(chǎn)量大幅提升。為降低產(chǎn)品產(chǎn)銷成本,提高企業(yè)效益,長煉將硫黃傳統(tǒng)的固體包裝銷售模式改為液態(tài)直接裝車出廠。為此,該公司多次到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)論證,逐個(gè)解決硫黃液態(tài)儲存的工藝、溫度、壓力等操作技術(shù)瓶頸,并與相關(guān)運(yùn)輸單位做好裝卸車流程指導(dǎo),5月首批液硫成功運(yùn)輸?shù)桨土晔?br/>
液態(tài)出廠不僅減少了硫黃成體、成品包裝輔料成本以及包裝線的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,而且節(jié)省了造粒、包裝用水電汽的能耗,并大幅縮短生產(chǎn)時(shí)間。數(shù)據(jù)顯示,硫黃液態(tài)出廠與固態(tài)相比,每天可以節(jié)電150千瓦時(shí),節(jié)約循環(huán)水800多噸,節(jié)約蒸汽80多噸,綜合能耗僅為固體出廠的一半。與此同時(shí),用戶也可節(jié)省拆包、熔硫等流程,降低人工成本。(張勇)
來源:中國化工報(bào)
版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀
版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502003583